【一线投影】来自杭安湖北十堰东风汽车公司低氮改造项目部的报道
来源: 发布日期:2014-11-21 点击:
杭安公司承接的湖北十堰东风汽车公司热电厂4台220t/h煤粉锅炉低氮燃烧改造工程,主要工程内容为燃烧器部分增加周界风,并在四角燃烧器上部增加一层燃尽风及相关设备、管道、电气施工。
该项目4台改造锅炉中,2台为武汉锅炉厂生产的220t/h煤粉锅炉,燃烧器为两层;2台为哈尔滨锅炉厂生产的220t/h煤粉锅炉,燃烧器为一层。4台锅炉都属于切圆燃烧锅炉(切圆燃烧锅炉是四角燃烧器利用数学的外切圆原理,在锅炉内部燃烧器区域中心画一个圆,然后将燃烧器的二次风和周界风的风管尾部中心位置拉切线到圆,形成外切,这样锅炉在投运时能均匀燃烧)。根据国家环保局对热电厂锅炉的NOX(氮氧化合物的总称)排放标准,锅炉的NOX排放需低于200mg/Nm3左右。目前该4台锅炉NOX排放量大于环保局要求,需对燃烧器进行低氮燃烧器改造。
项目部于4月初进场,施工过程中,SOFA燃尽风让管和SOFA燃尽风喷口的施工、燃烧器改造后重新筑炉、让管打坡口及焊接工艺等是本工程的施工难点和关键。具体表现在:燃尽风让管安装施工中,因该厂锅炉四面为管屏结构,管子中间有鳍片焊接方式链接,需在燃烧器上部增加一层燃尽风,以达到充分燃烧。这样以来,安装燃尽风让管,必须将锅炉原来密封链接的管屏割开,老管屏与让管对口有较大难度,割过的管子需要打坡口,而坡口位置要根据新老管子对口间距,十几根管子同时对口,其中的难度可想而知。不仅如此,该厂要求100%管子探伤,焊接过程中,因焊口之间间距短,氩弧焊焊接难度较大,对焊工技术要求高。
经过半年的紧张施工,该项目于10月28日完工。目前项目已经检验合格,经过调试后一次性通过环保局验收,得到了业主的好评,为公司在低氮燃烧器改造领域积累了宝贵的施工经验。该项目的承接对公司积极参与环境保护起到了很好的铺垫作用,对降低NOX排放,改善空气质量具有重要的积极意义。下一步,公司将积极承接SNCR(降低氮氧化合物含量的环保工程)和低氮燃烧器改造项目,优化大气质量,还空气一片清新。
(赵斌)